輸油(yóu)泵在(zài)實(shí)際工作中往往需要通過控製輸油泵出(chū)口閥門來調節流(liú)量,造成能源的浪費。浦航油庫(kù)通過輸油泵電機的節能改造,保障安全,降低能(néng)耗,節約了能源。本文介(jiè)紹浦航油庫(kù)節能改造情況,以期通過該事例在業內推廣節能技術,對(duì)相關單位有所幫助。
引言
輸油(yóu)泵是長輸管線的動力源,是油庫的心髒,是油庫生(shēng)產運(yùn)行中主要能耗設備。在實際工作中,往往出現泵特性和管路特性不匹配的情況,需要通過控製輸油泵出口閥門來調節(jiē)流量滿足生產工藝要求,這種流量調節方式在輸油泵出口閥門前後產(chǎn)生較大的能源(yuán)消耗(hào)在泵出口(kǒu)閥前後,造成能源的浪(làng)費。浦航油庫通過(guò)輸油泵電(diàn)機的(de)節能改造,完全打開泵出口閥門,達到了改善工藝,保障輸油安全的目的(de),同時降低了輸油單耗,節約(yuē)了能源。本文介紹浦(pǔ)航油庫節能改造情況,以期通過該事例在業(yè)內推廣節能技術,對(duì)相關單位有所幫助。
1 現狀調查
上海浦航(háng)石油有限公司油庫承(chéng)擔了上海地區兩大機場70%以上的(de)航油保障,油庫至(zhì)浦東機(jī)場油庫長輸管(guǎn)線全長18.4km,是上海航空港的主動脈。浦(pǔ)航油庫輸(shū)油泵(bèng)電機額定功率為1000KW/10KV,電機額定(dìng)轉速為1480r/min,油泵(bèng)額定流量為1500 m3/h,額定(dìng)揚程220kPa(m),2013年運行時間1950小時(shí)。由於地形、輸油(yóu)管阻(zǔ)力等原因,實際運行過程中,輸油泵流量接近2000m3/h,而機場油庫要求流量(liàng)需控製在1500m3/h左右。目(mù)前浦(pǔ)航(háng)輸油(yóu)泵電機沒有調速裝(zhuāng)置,隻有采用控製出口閥門開度(dù)來調節流量以滿足生產要求。輸油泵出口閥門隻允許開度為30%左右(yòu),實際流量(liàng)為1500m3/h左右、揚程約165kPa(m),電機功率為882.77KW。
由於采用原始的(de)調整閥門開度的方式僅僅改變管道的流通阻力,而驅(qū)動(dòng)源的電(diàn)機輸出功率並沒有改變,增加了(le)電機的負荷與管網泵出口及(jí)出口閥門(mén)的(de)壓力,出口閥容易損壞、管網壽命降低、油泵葉輪磨損大、電機與(yǔ)油泵振動量大、設備壽命大大縮短,安全(quán)係數(shù)大大降低(dī),同時無功功率增加,浪費了大量電能,生產用(yòng)電量高,生產成本不易降低,因此該電機進行節能技術改造成為當務之急。
考慮到實際節能效果和未來的延展性,我們選擇(zé)了(le)高壓變頻改造技術,高(gāo)壓變頻技(jì)術(shù)在國內外(wài)長輸管線泵機上已使用多年,技(jì)術成熟,調節方便,適用性好,節能效果明顯,能更有效的達到節能效果。
2輸油泵電機變頻調速節能原理
輸油泵電機的節能改造
R2為現有工(gōng)況(出口閥門開(kāi)度(dù)30%)時管網阻力特性,R1為出口閥門全開時管網阻力特(tè)性;
S1、S2、S3分別對應全流速、現有工況、調速後特性曲線;
現有工況下,特性曲線S2與(yǔ)R2相交於M2點,M2即為現有工況點,即出口閥門開度為30%時工況點,對應的揚程H2為165kPa(m),目前(qián)實際(jì)運行流量Q2為1560m3/h。
在變頻狀態(tài)下,離心泵轉速(sù)降低為820 r/min左右(yòu)時,其特性曲線為S3,由於此時泵出(chū)口閥(fá)被全開,管路特性曲線變為較(jiào)為平坦的R1,此時S3與R1交於M3點,即為新的工(gōng)況點,此時(shí)保持離心泵排出量不變仍為1560m3/h,但泵的(de)揚程H3降(jiàng)低為135kPa(m),采用降低油泵電機轉速保證滿足輸油量的情況下,通過削減離心泵楊程節約(yuē)的能量為H2M2M3H3的麵積。這就是(shì)離心輸油泵(bèng)變頻節能的原理。
3 浦航變頻改造情況
浦航公司的油泵電機為高壓三相異步電動機(jī),該電機本身不具備調速功能,若要調速需增加調速裝置控製電機進行無級調速。變頻調(diào)速將工頻電源變換為頻率、電壓均連續(xù)可調的電(diàn)源,采用多(duō)電平技術,將輸出隔離變壓器的多個副(fù)邊繞組,分別為各(gè)功(gōng)率(lǜ)單元(yuán)供電,通(tōng)過多個IGBT功率單元串聯疊加後,達到完美無諧波高壓輸出,實現電機無級調速運行。該方式可靠性高、穩定性強,構造簡單,經久(jiǔ)耐用,維護方便。
高壓變頻調速係統固然可產生較好的節能效益,但由於輸(shū)油係統屬於油庫(kù)生產中的一個(gè)重要樞紐(niǔ)環節(jiē),長時間連續運轉,除對設備本身要求有較高的可(kě)靠性之外(wài),在技術方案(àn)上必須與現場的工藝特點(diǎn)相結合,充分考慮現場操作的安(ān)全性,適用性和方便性。浦航油庫采(cǎi)用了以下技(jì)術措施:
係統具備工頻、變頻手動切換功能。一旦變(biàn)頻係統出現故障,可(kě)以切換到工頻檔,在變頻係統維修期間可正常保障輸油(yóu)泵的運行,滿(mǎn)足油庫生產的需(xū)要。
現場設置(zhì)、啟動、停止以及緊急停機按鈕,極大地方便了現場操作人員的操作。
優化係統(tǒng)的保護參數,確保(bǎo)輸油係統的連續平穩運行。在應用於輸油係統時對一些保護的參數按實際需要進行設置,避免由於變頻係統(tǒng)的保護過於靈敏而造成(chéng)輸油泵(bèng)停機,影響輸油係統的安全平穩運行。
在變頻調速係統(tǒng)內設置適合於現場實際(jì)的報警功能,並對(duì)運行的參數,操(cāo)作情況,故障(zhàng)情況具有詳細的記錄功能(néng)。
4 油泵電機改造後的節能效(xiào)益
浦航油庫長輸管線輸油(yóu)泵電機采用高壓變頻器節(jiē)能改造後,電機轉速降為為820r/min左右,電機功率為468KW左右(yòu),節電率達到47%,既(jì)提高了油泵的運行效率(lǜ),又滿足了生產要(yào)求(qiú)。根據現場運行的參數,油泵每年按1950小(xiǎo)時運(yùn)行,電價為(wéi)1.30元/度計算,油泵年(nián)節約電費為(882.77-468)×1950×1.30≈105.14萬元。
浦航油泵電機節能改造的設備投(tóu)入成本約為80.00萬元,根據以上數據,設備投入回收(shōu)期(qī)不足1年。考慮到高壓變頻調速設備壽命為20年,20年內節省接近2千萬元(yuán)電費,經濟效益相當可(kě)觀(guān)。
5 結束語
高壓變頻調(diào)速是輸油泵電機的節能改造的有效途徑,通過調速技術,可以完全打開泵(bèng)出口閥,有效(xiào)地避免了輸油泵出口閥的(de)節流損失(shī),同時還較好的減少輸油泵機(jī)組的機械衝(chōng)擊、摩損和噪音,提高了安全係數,延長了輸油泵機組的維護保養(yǎng)周期及使用壽命。隨著國家能源緊張嚴峻的形勢,提高(gāo)能效、節約能源是國家能源戰略的(de)重要目標(biāo)和措施,浦航公司通過節能改造,優化(huà)企業生產(chǎn)設備,推進技術創新,提高企(qǐ)業生產能(néng)力,增強設備的可靠性和穩定(dìng)性(xìng),同時達到節能降耗的目的,具有很好的社會效益。
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